為完成一季度產量任務,本鋼集團板材煉鋼廠嚴格按照操作規(guī)程規(guī)范作業(yè),減少各類事故和熱停,不僅完成鋼產量,而且比計劃超產5.61萬噸。其中,三連鑄產線產量比去年同期超產3.7萬噸,并連續(xù)兩個月完成日平1.15萬噸的達產目標。一季度,該廠RH鋼比去年同期超產12萬噸。其中,3月份RH鋼產量超歷史最高月產5.6萬噸,為本鋼集團品種增利做出了積極貢獻。
面對嚴峻的市場形勢,板材煉鋼廠采取多種有效措施,持續(xù)推進標準化管理,在全面提升產品質量、穩(wěn)步提高鑄機產量、不斷降低生產成本的同時,持續(xù)開展環(huán)境整治工作,圓滿完成了本鋼集團下達的各項指標。完成鋼產量比計劃產量超產5.61萬噸,鋼鐵料消耗完成1091.54公斤/噸鋼,綜合工序能耗實現(xiàn)-3.8公斤標煤/噸鋼,轉爐煤氣回收完成108立方米/噸鋼,均創(chuàng)歷史同期最好水平。為了降低鑄坯角裂缺陷,提高鑄坯熱過率,板材煉鋼廠成立降低鑄坯角裂攻關組,并確定了攻關目標和攻關進度。經過一段時間的攻關,除少數低碳含硼鋼種外,基本解決了含硼鋼種角裂的問題,含硼鋼的熱過率、不清率明顯提高。在設備精度控制上,該廠結合生產計劃,平穩(wěn)推進鑄機精度精細化控制,落實鑄坯表面監(jiān)控、鑄坯硫印監(jiān)控、鑄級輥縫監(jiān)控等三方面組成的鑄機精度實時監(jiān)控系統(tǒng),并根據生產需要調整了結晶器和冷卻水,確保了生產穩(wěn)定。
板材煉鋼廠還穩(wěn)步推進標準化管理、精細化操作,采取多種措施,穩(wěn)步降低生產成本。該廠嚴抓內部生產管理,減少熱停及返爐量1500余噸,并創(chuàng)造了返爐量最低紀錄。不斷推進工藝技術進步,大幅度降低扒渣量及排渣量。做好內部廢鋼回收,對內部渣鋼、渣鐵做到應收盡收,充分利用本鋼集團內部含鐵料資源,盡最大努力消耗渣鋼、粒鋼、磁性鋼渣粒等含鐵料,降低噸鋼成本。不斷加強內部操作管理,使剩鋼、折罐、短尺坯大幅度降低。通過采取上述幾種措施,一季度,該廠鋼鐵料消耗完成1091.54公斤/噸鋼,比去年最好水平降低5公斤/噸鋼,使生產成本大幅降低。廠里還高度重視負能煉鋼的技術攻關,認真查找制約工序能耗降低的各項因素,并制訂有效的改進措施,特別是在蒸氣利用上,不僅滿足老區(qū)RH精煉裝置和新區(qū)轉爐氣封,同時,保證了廠內及周邊單位冬季采暖,使轉爐飽和蒸氣得到有效利用。進入4月份,該廠取消發(fā)電蒸氣使用,全部利用轉爐自產蒸氣保證RH爐生產成本。
板材煉鋼廠下大力氣開展環(huán)境治理工作。該廠從去年年末起便開始對主體車間負責人下達硬性指標,并每周召開環(huán)保會,強調環(huán)保的重要性,逐步完善除塵措施。
10日,板材煉鋼廠召開一季度經濟活動分析會,全面盤點了一季度的工作,落實下一步的工作計劃。在一季度的基礎上,該廠進一步強化成本、質量等方面工作,為完成全年生產經營任務,實現(xiàn)“雙過半”并實現(xiàn)2014年增利目標奠定堅實基礎。 |